1.将炼油二次加工过程中产生的含硫含氨污水经汽提脱硫脱氨后得到的净化水,代替原来使用的除盐水用于原油电脱盐装置和催化装置富气注水。
2.采用Powell法,以辛八注水站为例计算,优化后注水管网管线中流体的总沿程阻力损失比优化前下降约6。
3.在抽冒高顶处进行防灭火综合比较表明:注凝胶防火无论是在灭火效果还是在经济效益上都优于注水防火。
4.注水发电是将深层高压的热水抽出注入较冷并且低压的水中,并由这一过程产生的蒸汽来驱动汽轮机。
5.通过对文10 212等六井组注水井弱脉冲干扰试井的现场施工,提出了一套适合于注水井弱脉冲干扰试井的分析方法。
6.同时,结合扶余油田西区矿场实例对周期注水的注水方式、周期、注水量及效果进行了探讨。 对裂缝性砂岩油藏实施周期注水具有重要的借鉴意义。
7.我国油田地面注水系统效率低、耗电多、注水单耗高。
8.注水系统包括水源、注水站、配水间、注水井口、注水井场及注水管道六部分。
9.方法对采用胶圈连接的柔性接口球墨铸铁管线,在不覆土的情见下,分别进行了两种管径、注水、不注水的静载拉拔试验。
10.油井暴性水淹是裂缝性砂岩油田开发的普遍特征,其中很多是由注水引起裂缝失稳扩展所致。
11.水靠著手动帮浦和注水器被注入锅炉。
12.由于在注水开采过程中,尤其是低渗薄油层,注采矛盾比较突出,且多分支井井身结构复杂,更加深了其注采关系的复杂性。
13.在注水开发过程中,采用较高的注采比,保证主力油层注够水,选择油井合理流压和生产压差,对实现较长时期的高产稳产是十分重要的。
14.注水开发这种油藏时,见水前注入率不能太大;
15.该区储层岩石润湿性为亲水,初期含水急剧上升,高含水期上升减缓,高含水期为注水开发的主要采油阶段。
16.当锅内水量不足时,打开注水管顶部上盖,从管口倒入液体水,对锅内进行补水便可。
17.轻质油藏高压注空气工艺能够应用于注水开发效果差的低渗及特低渗油藏,也能用于水淹油藏的开发。
18.注氮气开发注采压差大于注二氧化碳开发注采,小于注水开发注采压差;
19.周期注水技术主要是通过油水交渗效应、毛管压力作用,增加注水波及体积,从而提高水驱采收率的技术。
20.注水井多轮次调剖效果存在逐次递减问题,直接影响特高含水油田水驱采收率的进一步提高。
21.文章从周期注水驱油机理入手,结合金南3号油田周期性注水试验区试验成果,论述了低渗断块油藏周期性注水的设计原则。
22.吊桶汇合了水流,桶中的水位线就是水流速度以及注水时间的函数。
23.在采油生产中已成功推广了振动解堵、酸化压裂解堵、注蒸汽、注水等增产技术。
24.该技术在胜利油田胜利采油厂注水井上现场应用了13井次,解堵增注效果十分显著。
25.它主要适用于油层污染、堵塞的注水井的解堵增注。
26.现场应用表明,自振空化射流在油井解堵、注水井增注方面作用效果明显。
27.按“自动起动注水管设置”按钮以激活灌溉箱的起动注水序令。
28.注水后出水或注水前出水的缝洞单元单井因为油水界面已经达到井孔,注水替油基本无效。
29.他们把水压入注水井(蓝井)下,在井里,岩石把水加热。
30.注水开发多年的具边水的普通稠油油藏的原油粘度高、流度比大,加之油藏非均质及边水入侵的影响,其注水开发效果较差。
31.B1306井调剖现场试验表明,调剖后注水启动压力上升,吸水指数下降,注水剖面改善良好,为下步对宝浪油田水窜井的治理打下了基础。
32.为使水泥浆压入井筒管子中的渗漏通道而设计的补注水泥作业。
33.二次注水泥在初次注水泥以后进行,并称为补注水泥。
34.快速凝固、具有早期强度和刚性膨胀并用于补注水泥作业的一种水泥。
35.某些补注水泥处理为达到预期的结果所需的水泥浆量是不可预测的。
36.随着油田注水井自循环洗井车在各油田的推广使用,如何正确使用油田注水井自循环洗井车显得越来越重要。
37.采取油井堵水和水井堵缝等积极措施,调整注水及产液剖面,减缓层间和平面矛盾;
38.本文主要阐述了车排子油田车2区齐古组油藏注水开发的可行性和注水开采的工艺技术的研究,注水开发方案的实施及开发效果评价。
39.浮箍是一个单向阀,其功能是在注水泥后阻止水泥浆进入套管内,从而控制水泥塞高度。
40.耗水指数的理论图版可用来评价注水开发效果,并可预测水驱采收率。
41.经实验室验证,复合接箍对回注水管柱螺纹防腐具有一定的可行性,可以延长回注水油管柱的整体使用寿命。
42.研究结果对注水井调剖具有一定指导作用。
43.通过大量室内实验证实,利用含油污泥对注水井进行调剖的技术是可行的。
44.通过对注水井压降曲线形态的分析,提出了压降曲线的等轴双曲函数的数学表达式。
45.对注水泵润滑油过滤器的结构进行分析,找出存在的问题,提出改进方案并应用于实际生产中。
46.据此,分析了这些变化导致的热应力引起的附近应力对注水井井壁开裂条件的影响,并建立了常注水量条件下注水井的井壁开裂准则。
47.本文应用常规试井方法及现代试井方法对注水井压降曲线形态进行了分析;
48.论文从理论方面研究了水质控制指标对注水井吸水能力的影响规律。
49.对注水井导数曲线存在上翘的情形,认为可用存在水驱油界面阻力的复合模型解释。
50.结果:粘土稳定剂对注水井地层提前进行预处理,使注水井压力得到了有效的控制,保持了地层原有的渗透性。
51.本文通过对注水泥动态过程的分析研究,建立起了描述这一动态过程的模拟模式;
52.使用该模型计算注水井压裂对相邻油井的产量影响情况,从而优选出注水井裂缝参数。
53.张店油田进入注水开发以来,由于储层存在着严重的水敏、乳化液堵等伤害,致使油井转注较为困难。
54.注水井不泄压修井作业技术解决了注水井注水层段调整、更换管柱及配件等一系列井下作业施工难题。
55.归纳给出了低压易漏井平衡压力注水泥设计的步骤。
56.给出并讨论了低压易漏井提高注水泥顶替效率的工艺技术措施。
57.在下入表层套管且注水泥之前,方井同样接受从井眼内返出的、必须被泵回到地表泥浆设备中的泥浆。
58.弓型弹簧扶正器用于在注水泥之前和注水泥过程中保持套管在井眼或套管的中间位置。
59.多功能钻井液可以提高井眼的完整性和固井注水泥质量。
60.注水井分层智能联动调配系统是一种集测、调试为一体的新型注水调配系统。
61.通过现场调研及相关资料建立了注水井套管腐蚀事故树,以求出最小割集。
62.秦皇岛3 2-6油田具有6座井口平台,共有163口生产井和注水井。
63.康菲公司说,根据海洋管理局命令,235口油井已经停产,其中包括181口生产井和54口注水井。
64.研究了非均质连通率与注水指标及开发效果的关系,分析并阐明了连通率差的注水井组注水不满足和水淹水窜的矛盾。
65.注水井实际注水量随系统压力波动或地层吸水能力的变化而改变,这是针型阀或井下固定水嘴无法避免的缺陷。
66.本文分析了注水障阻止气窜和油侵气顶的机理,注水障的技术要求等问题,并且对气顶底水油藏气顶气区的开发提出的指导意见。
67.原6D型注水泵效率低,耗电高、寿命短,难以满足油田注水需要。究其原因是泵设计不合理,对主要部件的材质和工艺要求过低而造成。
68.往下腔中注水﹐把过滤网放到位﹐然后注入中量的原咖啡。别把咖啡压得太紧。
69.吉林油田英台采油厂近年来处于增产阶段,向地层注水是提高油气采收率的重要措施,但在注水系统存在严重的结垢与腐蚀问题。
70.运用此项研究得出的一套注水井射孔完井参数预测的理论方法,为提高差油层的吸水能力、减轻油层超破压注水提供了新思路。
71.给水设施除先前已有的水井、水池外,偃师商城新发现了注水渠这种给水设施。
72.通过对不同注入条件和地质条件的数值模拟,得出注水温度同井眼温度差别越大或注水速度越快,井温曲线越易于识别注入剖面。
73.一种装置,用于在注水泥作业过程中悬挂胶塞,直到将其释放并在注水泥作业中沿套管内泵入。
74.开启装置沿套管柱向下降落,坐放在多级注水泥接箍内的座上。
75.产量的下降是由蓄水层的水损耗引起的,电厂需要从蓄水层吸收蒸汽。 电厂在较为新型的设计中,通过重新向蓄水层注水来解决这个问题。
76.针对油田现用可洗井注水封隔器反洗通道密封不够理想的问题,研制了DQY341-114新型水压缩式注水封隔器。
77.本文所介绍的无因次注入曲线,无因次采出曲线是从物质平衡的基本原理出发,从注水、采油整个系统考虑而提出的。
78.钻井、完井技术以及合理配注是影响注水效果的工程原因。
79.介绍了这些技术在指导注水政策制定与注水方案调整、油藏研究、措施挖潜、套管除垢治套等方面的应用成果。
80.园中假山主要以土山为主,在一些关键部位和重点景区堆叠青石,东部辟有长形水池,通过假山上的蓄水池注水;
81.从耗水量基本概念及油藏工程方法出发,导出了制作注水开发油田耗水量图版的数学表达式。
82.若水嘴实验能够取得成功,将给油田注水工艺的变革产生巨大影响。
83.文中介绍的定量注水技术采用了集减压节流为一体的“双级水嘴机构”这一基本理论模型。
84.结论是,毛管力的作用是第一位的,弹性力的作用是第二位的,水湿油层更适合周期注水。
85.否则注水时水就会在玻璃门和箱壁之间流出。
86.超细防气窜水泥浆体系具有防气窜、低密度、低失水、抗水泥石高温强度退化等优点,适用于超深油气井注水泥作业。
87.在注水泥作业中,水相的滤失会严重地影响水泥浆的性能和凝固时间。
88.本大便器的特点是,在便盆的后端设一注水口向上的注水器。
89.重点介绍水位显示电路和防止干烧电路,水位显示电路主要以IC1(MC4069)反相器为核心,可以检测注水到某一位置;
90.论文在指明该系统的工作原理和主要功能后,详细阐述了将该系统实际应用于胜利油田盘三注水泵机组的情况。
91.针对填埋场室内模拟试验往往忽略降雨径流和初损的问题,提出运用SCS模型确定室内模拟试验日注水量的方法,并将计算结果应用于成都长安填埋场室内模拟试验中。
92.日注水量越大,高渗透层原油的浸入越多,效果越好;
93.存水率、水驱指数对特低渗油田的注水开发效果起到了客观准确的评价作用。
94.存水率和水驱指数是综合评价注水开发效果的两项重要指标。
95.注水开发油田进入高含水期,由于储层非均质性和长期注水开发,将造成合采油井层间矛盾突出。
96.并对于煤层注水技术进行了深入的阐述,总结出注水对于防止端面漏冒和煤壁片帮有很大的实际效果。
97.由于注水量较高、注水支线管径较细、管线较长等原因,导致注水支线阻力偏大;
98.商业水辅注射系统有独立的带有压力、温度和流量控制器的注水机构,这个控制器也控制模具内的水和气。
99.最后,为进一步验证活性剂在乌南油田降压增注技术可行性,在采油厂三十二口注水井上进行了活性剂现场注入试验,并见到了较好的降压效果。
100.随着注水速度的增大,渗透率也随之增高,并没有出现速敏反应,可采用提高注水速度的办法来增加产量。